矯馬破碎錘液壓破碎錘釺杆液壓破碎錘活塞破碎錘橫銷(扁銷,豎銷)液壓破碎錘內(nèi)外套液壓破碎錘螺栓液壓破碎錘缸體(tǐ)破碎錘管路皮碗油封破碎錘閥表類換向閥(控制(zhì)閥)快速連接器(qì)液壓剪液壓抓鬥
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破碎錘活塞杆修複方法以及必要性
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發布時(shí)間(jiān):2014.03.16 新聞來(lái)源: 浏覽次數(shù): |
液壓破碎錘內(nèi)部為(wèi)密閉空(kōng)間(jiān),除了空(kōng)氣和(hé)液壓油外,如果進入雜質或者其他硬性物體(tǐ),就可(kě)能使破碎錘活塞拉傷,如果嚴重拉傷,可(kě)能使整個(gè)破碎錘報廢,因此矯馬重工建議廣大(dà)破碎錘使用者,定期保養破碎錘對于破碎錘的壽命至關重要,三個(gè)月或者600小(xiǎo)時(shí)更換破碎錘密封件的時(shí)候,查看活塞以及油缸內(nèi)部情況,當然如果是輕度拉傷,可(kě)以使用以下方法修複。 液壓缸活塞杆拉傷後,會(huì)使得(de)破碎錘內(nèi)部空(kōng)間(jiān)産生(shēng)洩漏,若不及時(shí)處理(lǐ),輕則影(yǐng)響正常使用,重則使液壓缸不能工作(zuò)。我們的修複方法是,對較輕的拉痕采取局部修磨抛光的方法修複;對較重的拉痕則采取焊補加人(rén)工修磨的方法修複。 拉痕的形成:對起重機解體(tǐ)後,發現有(yǒu)一根變幅缸活塞杆被嚴重拉傷,拉痕并排6條。造成破碎錘配件拉傷的主要原因是:破碎錘油封脆化呈塊狀脫落以後,不但(dàn)失去了防塵作(zuò)用,而且該處還(hái)堆積了許多(duō)灰塵與雜志(zhì),使活塞杆直接與雜質硬磨,導緻活塞杆被拉傷,傷痕再刮壞缸口橡膠密封組件,造成液壓缸嚴重外漏。 修複要求:填料與母材必須結合牢固、平滑;調料必須耐用并易于手工加工;手工加工必須保證活塞杆直徑誤差小(xiǎo)于0.06mm。經分析,決定采用的填料為(wèi)J422焊條。 因為(wèi),酸性焊條對鐵(tiě)鏽、油污及水(shuǐ)分不敏感,不容易産生(shēng)氫化孔;工藝性好,易于操作(zuò);焊縫成型美觀;材料硬度适中,易于手工加工;電(diàn)弧穩定,熔深較大(dà),與母材結合牢固。 修複工藝 先将要焊的部位清洗幹淨,然後用濕泥巴将拉痕四周圍住。 選用直徑2.5mm的焊條,将電(diàn)焊機電(diàn)流調至120A,采取直線運條法平穩施焊。 全部焊完之後,将泥巴與熔渣清除幹淨,用粗锉沿活塞杆圓周進行(xíng)進行(xíng)修锉并留0.1-0.2mm的加工餘量。 車(chē)一個(gè)外徑185mm、內(nèi)徑125mm、長150mm的圓筒當靠模(活塞杆外徑125mm),沿軸線鋸開(kāi),一個(gè)為(wèi)粗模,另一個(gè)為(wèi)精模。 在粗模內(nèi)壁塗上(shàng)一層薄薄的紅印油,接着将粗模緊靠在活塞杆待修部位上(shàng)沿軸線往複磨合幾次,然後用細锉将活塞杆上(shàng)較重的紅印锉掉。如此反複修锉,後留0.04-0.07mm的加工餘量。 再用320目的砂條蘸煤油配合精模将活塞杆修磨至規定尺寸。 後用砂布背面蘸煤油進行(xíng)手工抛光。經測量,大(dà)誤差僅為(wèi)0.03mm。 該挖掘機破碎錘修複後,經過一年半的使用,變幅液壓缸始終沒有(yǒu)出現過外漏現象,同時(shí)活塞杆光滑、無鏽斑。 請(qǐng)認真閱讀上(shàng)文,了解維護挖機破碎錘活塞的重要性,以及什麽情況可(kě)以修複,什麽情況需要更換,這樣才能更好的獲得(de)利潤,為(wèi)公司的發展帶來(lái)效益。 |
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